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中南院:國產(chǎn)+智能,自主創(chuàng )新破難題
來(lái)源:大唐中南電力試驗研究院
作者:唐曉陽(yáng)
日期:2022-08-05

“隨著(zhù)國家《"十四五"現代能源體系規劃》的發(fā)布,清潔、低碳、高效、智慧成為未來(lái)火電機組主要發(fā)展方向。當前電力行業(yè)數字智慧建設、深度調峰常態(tài)運行、燃煤機組靈活性改造等對機組智能化控制水平提出了更高的要求,大唐中南電力試驗研究院立足發(fā)電企業(yè)實(shí)際問(wèn)題,經(jīng)過(guò)多年探索,自主研發(fā)了......”

6月24日,在科研總院2022年度創(chuàng )新創(chuàng )效大賽上,中南院的科技創(chuàng )效項目《基于智能控制的國產(chǎn)化自主優(yōu)化控制裝置》脫穎而出,以顯著(zhù)的經(jīng)濟效益和廣闊的推廣前景贏(yíng)得此次大賽一等獎。該裝置雖小,功效卻大,經(jīng)過(guò)二代升級優(yōu)化后的它已成功應用在系統內外16臺機組,能夠集中解決當前機組自動(dòng)控制系統中存在的調節品質(zhì)參數不佳、控制參數偏離最優(yōu)區間、設備運行參數與設計參數偏差大與波動(dòng)大等行業(yè)難題,實(shí)現控制系統的國產(chǎn)化與智能化的深度融合。

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團隊成員討論方案

立足機組需求,開(kāi)展深度研究

“當前,火電機組的控制系統在配煤摻燒、深度調峰、大范圍快速變負荷等工況下,已經(jīng)無(wú)法適應火電廠(chǎng)數字化、智慧化的發(fā)展趨勢,我們必須替發(fā)電企業(yè)想在前面、做在前面......;”

早在2016年,中南院攻關(guān)團隊在分析已有數據資料的基礎上,發(fā)現大多火電機組脫硝系統仍采用“PID+前饋”的噴氨控制策略,無(wú)法精準控制噴氨量,從而引發(fā)后端空預器堵塞、煙道腐蝕,以及煙氣中氮氧化物濃度超標的嚴重后果。

“我們研發(fā)的裝置,要既能實(shí)現氨需量自動(dòng)核算、自動(dòng)控制,也能實(shí)現變工況下實(shí)時(shí)在線(xiàn)優(yōu)化調整,還能有效控制氮氧化物的排放,一舉三得?!敝心显簣F隊堅持以問(wèn)題為導向、以目標為導向,歷時(shí)六個(gè)多月,輾轉數十家發(fā)電企業(yè),調研了三十余臺機組,深入了解機組脫硝控制系統中存在的共性和個(gè)性問(wèn)題,并針對重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行了攻關(guān),經(jīng)歷百余次的數據分析、仿真試驗、設計優(yōu)化、參數調整等工作,為不同脫硝類(lèi)型機組的制定了針對性的模塊化解決方案,綜合運用大數據分析、智能尋優(yōu)、自適應控制等手段精準量化了各種影響因素對控制系統的影響,研制開(kāi)發(fā)出擁有自主知識產(chǎn)權的“基于數據驅動(dòng)的脫硝噴氨控制優(yōu)化裝置”。

在某66萬(wàn)千瓦超臨界機組應用后,長(cháng)期穩定投入自動(dòng)運行,氮氧化物濃度無(wú)超標現象、氨逃逸降低56%,應用結果顯著(zhù)優(yōu)于相關(guān)規程標準。

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團隊成員在現場(chǎng)討論技術(shù)細節

研發(fā)團隊主要負責人在現場(chǎng)與發(fā)電企業(yè)技術(shù)人員溝通調試與操作細節

著(zhù)眼系統優(yōu)化,打破技術(shù)桎梏

“大部分煙氣脫硝控制策略依托機組原有DCS系統及常見(jiàn)的西門(mén)子PLC、施耐德PLC等控制系統,如何實(shí)現控制平臺和控制算法的國產(chǎn)自主化?”

中南電力試驗研究院攻關(guān)團隊馬上投入到后續研發(fā)中。研發(fā)團隊將預測控制、相位補償、多信息融合軟測量、智能前饋等多種大滯后控制技術(shù),綜合應用到基于麒麟系統的中國電子超御PLC控制系統和基于國產(chǎn)服務(wù)器型智能控制系統平臺,同時(shí)還編制了基于PYTHON、SCL和ST語(yǔ)言的控制算法,以實(shí)現脫硝噴氨精準控制。

“原有控制策略在設計上有些簡(jiǎn)單,僅考慮了對象的靜態(tài)特性,缺乏自適應機制……”為了彌補這一點(diǎn),研發(fā)團隊繼續對裝置進(jìn)行升級換代,借助智能控制平臺高性能算力,挖掘機組運行數據信息,以期實(shí)現變工況下生產(chǎn)過(guò)程對象數學(xué)模型參數的在線(xiàn)辨識及參數優(yōu)化。通過(guò)智能算法自動(dòng)獲取的數學(xué)模型,可以對過(guò)程系統的動(dòng)靜態(tài)特性進(jìn)行自適應調整,以補償深度調峰下的協(xié)調、主再熱汽溫、脫硝、脫硫等過(guò)程對象的滯后性和慣性,讓控制系統實(shí)現更強的穩定性和更快的動(dòng)態(tài)準確性。

與此同時(shí),研發(fā)團隊還開(kāi)發(fā)了基于新算法的智能控制應用模塊,整個(gè)計算過(guò)程所需算子數量少、公式簡(jiǎn)單,大幅降低了運算時(shí)間和控制器性能要求,真正實(shí)現控制系統的數字化、智能化。

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團隊成員在智能控制中心開(kāi)展優(yōu)化仿真設計

聚焦技術(shù)推廣,推動(dòng)科技創(chuàng )效

“在機組的DCS控制系統只需再裝上這臺裝置,便能突破常規上難以精準控制的生產(chǎn)過(guò)程的瓶頸,實(shí)現智能自主控制,既簡(jiǎn)單、便捷,又達到了節能環(huán)保效果,為我們企業(yè)帶來(lái)了多重好處!”經(jīng)過(guò)升級優(yōu)化后的基于智能控制的國產(chǎn)化自主優(yōu)化控制裝置由于實(shí)施效果顯著(zhù),加上體積小、安裝方便,不需要投入額外的改造成本,受到了發(fā)電企業(yè)的廣泛歡迎。

以某66萬(wàn)千瓦機組的應用為例,使用該優(yōu)化裝置后,機組長(cháng)期運行負荷變化在280至620兆瓦時(shí),其SCR入口氮氧化物變化區間穩定在270至650毫克每標立方米,自動(dòng)投入率達95%以上;凈煙氣氮氧化物濃度均值控制在41毫克每標立方米,且無(wú)瞬時(shí)值和平均值超標。按照該機組平均每天發(fā)電量10346兆瓦時(shí)、尿素消耗量10862升統計,投入該優(yōu)化裝置后,每發(fā)電1兆瓦時(shí),便可節約尿素量約0.42升,直接降低尿素總消耗量達29%!目前,該裝置已成功應用在系統內外16臺機組,為8家發(fā)電企業(yè)節約資金每年達5000余萬(wàn)元。

《基于智能控制的國產(chǎn)化自主優(yōu)化控制裝置》由于核心技術(shù)在科技創(chuàng )新和產(chǎn)品升級方面極具先進(jìn)性,已經(jīng)通過(guò)中國電機工程學(xué)會(huì )鑒定,達到國際領(lǐng)先水平;并獲得了中國電力創(chuàng )新一等獎、全國電力職工一等獎、中國大唐集團科技進(jìn)步一等獎等多重獎項;還獲得軟件著(zhù)作權5項、授權發(fā)明專(zhuān)利4項、實(shí)用新型專(zhuān)利1項。

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